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给水泵电机轴承座防渗漏处理
发布时间 :2020.02.11 新闻来源 :
 (1)存在的问题
    某发电厂8# 、9#机组电动给水泵电机轴承箱 ,在经过长期运行后出现油渗漏现象 ,透平油流失较为严重,补油频繁 ,给水泵出力受影响 ,环境也受到一定程度的污染 。
    (2)原因分析
    该发电厂8# 、9#机组是2台老机组 ,分别于1985年 、1990年投产 ,给水泵电机轴承座采用的是铸造工艺 ,难免存在砂眼 、气孔 、裂纹 、缩松等部分缺陷 。在过去由于运行时间短 ,这些缺点不能很快地暴露出来 ,在经过10年甚至20年的运行后 ,给水泵电机轴承座出现油渗漏现象 。
    (3)改进方案
    查阅大量相关资料 ,在充分调研的基础上 ,结合现场实际情况 ,制订此方案 。采用国内回天胶业生产的HT系列产品,进行渗漏涂层处理 ,因铸造缺陷发生的渗漏 ,一般很难确认渗漏位置 ,故整个内表面做防渗漏涂层 ,彻底消除渗漏 。操作流程如下 :首先将轴承座内表面清理干净后清洗晾干 ,然后用特种浸渗胶浸渗轴承座内腔 ,待浸渗胶将铸件的裂纹 、微缝等铸造缺陷填充固化后 ,再用耐腐蚀修补剂做外层防腐蚀防渗漏处理 。
   具体操作方法如下。
   ①先用高效清洗剂HT755清洗表面浮油 ,用清除剂HT790清除表面油漆 。
   ②用乙炔火焰将死角 、裂缝中的油污驱出除掉 。
   ③用砂布 、钢丝刷等工具打磨至铸件本体 ,清洗晾干 。
等 ;上轴承(深沟球轴承)基本不坏 ;下轴承碎裂且在轴承和轴承腔内充满煤渣 、沙粒和水等 。
    分析认为 :上轴承寿命长于下轴承 ,下轴承碎裂导致电泵不能作业 ;下轴承和轴承腔内充满的煤渣 、沙粒和水等是下轴承急速失效的直接和主要原因 ;下轴承和轴承腔内充满的煤渣 、沙粒和水等来源于电机腔 ,电机腔内的煤渣 、沙粒等又来源于工况水 ,原因是骨架油封
    5 、10 、14等磨损失效 。
   (4)问题的解决   
     针对以上分析 ,2002年10月改进加工了一台QS20-75/5-7.5潜水深井泵 ,改进的地方如下 :骨架油封5改装单端面机械密封 ,目的是防止电机腔内的水等杂物进入轴承 ,加速轴承磨损失效 ;轴承腔7内注满机油 ,目的是润滑轴承 ,润滑和冷却机械密封 ,改善下轴承的工作运行环境 。改进后的样机于2002年10月15日投入一家煤矿试验使用 ,累计运行75天出现首次故障——上轴承碎裂 ,煤矿更换轴承后继续使用了30天后又出现故障 ,于是把样机拉回厂 。首次寿命是原来的2.5倍 ,获初步成功 。经检查解剖后发现 :电机良好 ;上轴愿碎裂且在轴承和轴承腔内充满煤渣 、沙粒等 ;骨架油封2严重磨损 ,煤渣 、沙粒就是从骨架油封和轴的间隙进入上轴承的 ;下轴承累计使用了105天(是改进前的3~4倍)完好无损 ,轴承腔内无煤渣 、沙粒 ,单机油中有少量水 。
    这样一来 ,问题又转化为解决上轴承的寿命如何延长到与下轴承一致了 。由于下轴承问题已经解决 ,对上轴承的寿命问题的解决采用类似方案 ;骨架油封2改装成可装在轴上的单端面机械密封 ,以防止煤渣 、沙粒等进入上轴承 ,改善了上轴承的工作运行环境 ,从而提高其寿命 。
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